氨壓縮機玻璃板液位計取油措施及處理結(jié)果
通過以上分析,保證機組能夠運行到計劃檢修時間,避免機組兩次破損,為實時監(jiān)測氨壓縮機密封油的高位罐液位,制定以下監(jiān)測運行措施,保證氨壓縮機正常運行
(1)電氣設(shè)備部采用現(xiàn)場玻璃板液位計設(shè)置攝像頭,單元控制室設(shè)置監(jiān)視器,手動調(diào)節(jié)液位調(diào)節(jié)閥手柄的方式。
(2)交替時必須用現(xiàn)場玻璃液位計確定液位,按照玻璃液位計和控制室監(jiān)控器實際液位的指示,每級至少要用現(xiàn)場玻璃液位計確定4次液位。
(3)監(jiān)視器監(jiān)視的位置為從下往上的第4塊玻璃板,液面水平的變動控制范圍為75%至85%。
(4)在機組現(xiàn)場設(shè)置負(fù)責(zé)人監(jiān)視監(jiān)視器液位,及時調(diào)整,嚴(yán)禁液位高跑油、液位低跑跳。
(5)中控制在氨壓機的轉(zhuǎn)速、浪涌對策閥的操作時緩慢進(jìn)行,同時為了強化上位罐液面水平的監(jiān)視,通知船員。
(6)氨壓機意外停車時,應(yīng)及時調(diào)節(jié)上位油箱的液位,保證密封油系統(tǒng)正常工作。
7月9日7:00啟動冷氨生產(chǎn)泵P1901時,泵未測量,然后隔開泵檢查入口過濾器,過濾器和泵入口線已經(jīng)“ 棉狀” 油堵住了。 通過流程積極配合有效措施和設(shè)備,到下午4時30分,V1901和P1901入口管道內(nèi)的“ 棉狀” 油清理干凈,清理剩馀的油箱。 7月10日的4:00冷氨生產(chǎn)泵P1901已經(jīng)沒有測定,采取了9日的方法還有“ 棉狀” 油接近六桶。 前后共14馀桶油(該部分油已作為污油有效回收),經(jīng)此次氨壓縮機后續(xù)系統(tǒng)排油,結(jié)合以前的分析,驗證以前的分析是正確的。 借助8月11日系統(tǒng)停機的機會,電氣設(shè)備部更換了密封油高位油箱的液位寄存器,單元運轉(zhuǎn)后,密封油高位油箱的液位穩(wěn)定,單元不再出現(xiàn)流油現(xiàn)象,到目前為止正常運轉(zhuǎn)的判斷完全正確。
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